風電偏航閘STZD-0090-002-焦作制動器
一、項目背景介紹
1、偏航制動器常見故障
---制動器漏油
---摩擦片磨損嚴重
---剎車盤刮傷
---噪音,振動

2、偏航制動器故障給業(yè)主帶來諸多風險
--- 漏油導致塔筒內(nèi)部環(huán)境惡劣,給現(xiàn)場維護人員維保過程帶來了極大的安全隱患
---滴落的油液容易引發(fā)火災,造成重大損失
---振動噪音嚴重情況下導致風機報警停機,影響發(fā)電
---漏油導致液壓站缺油,業(yè)主需要不斷加油,造成損失
---由于制動力矩急劇下降,增加了偏航減速機的損壞,帶來損失
---剎車盤的刮傷,嚴重情況不得不更換剎車盤,導致重大損失
風電偏航卡鉗STZD-0125-001-焦作制動器
3、偏航制動器故障原因分析(漏油)
---國外早期制動器技術(shù)設計缺陷
---生產(chǎn)制造工藝控制不良(如鑄件砂孔)
---密封件使用超壽命,老化
---保養(yǎng)不到位, 液壓油清潔度不達標
---活塞工藝設計缺陷,導致活塞表面磨損嚴重, 尺寸超差
能源人都在看,點擊右上角加'關(guān)注'北極星風力發(fā)電網(wǎng)訊0年月日,黑龍江某風電場#風電機組運行中葉輪發(fā)生飛車,段塔筒上端折斷,機艙葉輪和第三段塔筒墜落。事件發(fā)生后,集團公司生技部及時組織開展調(diào)查和分析工作,組織召開專題分析會議。有關(guān)情況通報如下一風電場基本情況該風電場位于黑龍江省,風電場總裝機容量.MW,分兩期建設,其中一期工程00年月并網(wǎng)發(fā)電,00年0月退出質(zhì)保;二期工程00年月并網(wǎng)發(fā)電,0年月退出質(zhì)保。#風電機組為一期風電機組。二事件經(jīng)過0年月日時00分,風電場環(huán)境溫度-℃,#風電機組平均風速m/s。風電場運行值班人員通過scada監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)#風電機組報FM發(fā)電機超速故障,發(fā)電機轉(zhuǎn)速0轉(zhuǎn)/分鐘。月日時0分,風電場運行值班人員通知檢修人員前往#風電機組就地檢查。月日時分,風電場檢修人員到達#風電機組機位,發(fā)現(xiàn)一只葉片葉尖正常甩出,另外兩只葉片葉尖小部分甩出,塔基控制屏顯示風速約m/s,發(fā)電機轉(zhuǎn)速約00轉(zhuǎn)/分鐘,機組處于超速運行狀態(tài)。檢修人員通過手動控制停機手動控制偏航觸發(fā)塔基急停按鈕等操作無效。月日時分,將#風電機組對應集電線路由運行狀態(tài)轉(zhuǎn)備用狀態(tài),切斷機組控制電源,機組轉(zhuǎn)速未下降。同時啟動電力設備事件應急預案,成立應急處置小組,指導開展應急處置工作。月日時0分,在#風電機組周圍及通往機位道口采取安全隔離措施,防止無關(guān)人員進入。月日時分,將#風電機組所在集電線路由備用狀態(tài)轉(zhuǎn)運行狀態(tài),恢復機組控制系統(tǒng)供電電源,風機狀態(tài)未變化,轉(zhuǎn)速未下降。0年月日時0分,在中控室越過機組通訊模塊直連#風電機組控制器進行遠程偏航,未成功。月日時分,將#風電機組所在集電線路由運行狀態(tài)轉(zhuǎn)備用狀態(tài),防止電氣短路引起森林火災。月日凌晨至傍晚,風速保持在m/s左右,#風電機組發(fā)電機轉(zhuǎn)速維持在00-00轉(zhuǎn)/分鐘左右。為防止火災事故發(fā)生,從臨近風電場抽調(diào)人員和滅火裝置,做好防火各項準備工作。月日0時分,#風電機組飛車倒塔,段塔筒上端折斷,機艙葉輪和第三段塔筒墜落。月日,成立事件聯(lián)合調(diào)查組,對風機倒塔事件進行調(diào)查分析。三事件原因一原因分析.月日時分0秒,#風電機組處于大功率發(fā)電機運行狀態(tài),時分0秒機組主斷路器跳開,風電機組脫網(wǎng)。由于0年月風電場一期風電機組SCADA服務器損壞,經(jīng)主機廠家遠程修復后,機組監(jiān)控功能恢復正常,但時鐘功能數(shù)據(jù)庫存儲功能異常,遠程監(jiān)控系統(tǒng)無法存儲歷史運行數(shù)據(jù),因無相關(guān)歷史數(shù)據(jù)記錄,風電機組停機原因無法查證,事件后檢查發(fā)現(xiàn)大功率發(fā)電機接觸器觸點有燒熔,BC相間絕緣材料過熱碳化嚴重,推斷因接觸器接觸不良而發(fā)熱,繼而導致BC相拉弧短路,機組主斷路器跳閘,主控控制葉尖液壓制動系統(tǒng)動作,其中一只葉尖正常甩出,另兩只葉尖未完全甩出,在風力作用下,發(fā)電機轉(zhuǎn)速迅速升高,發(fā)電機超速觸發(fā)安全鏈動作,高速軸剎車制動,因葉輪轉(zhuǎn)矩大于高速軸制動轉(zhuǎn)矩,高速軸剎車無法有效制動,機組長時間超速且葉輪氣動不平衡,達到塔筒疲勞載荷,引發(fā)風機倒塔。.通過對葉尖制動部件拆解發(fā)現(xiàn)兩只未正常甩出葉尖制動盒內(nèi)支架因在葉尖收回過程中與彈簧套筒碰撞發(fā)生變形,支架與彈簧套筒卡澀造成支架與彈簧套筒中心線發(fā)生偏移,導致在進行葉片甩出過程中,限位擋圈與支架卡死而無法正常甩出。.根據(jù)報警歷史記錄時分0秒高速軸制動器啟動剎車,時0分秒高速軸制動片磨損至極限?,F(xiàn)場檢查高速軸制動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)剎車盤磨損嚴重,剎車片已摩擦至極限位置,說明高速軸剎車正常抱閘,但因葉輪超速運行狀態(tài)轉(zhuǎn)矩大于制動轉(zhuǎn)矩而無法有效起到制動作用。.時分秒機組振動傳感器觸發(fā),說明此時機組在超速運行狀態(tài)下振動較大,塔筒疲勞載荷增大。.機組持續(xù)保持超速運行狀態(tài),機組在超速觸發(fā)安全鏈后無法復位,采取手動停機手動偏航觸發(fā)急停按鈕等操作無效。二分析結(jié)論綜上分析,風電機組倒塔原因為風機在故障停機過程中葉尖制動盒內(nèi)支架與彈簧套筒碰撞發(fā)生變形,導致限位擋圈卡死,葉尖無法正常甩出,機組長時間超速且葉輪氣動不平衡,達到塔筒疲勞載荷,引發(fā)風機倒塔。四暴露的主要問題一運行管理不到位。一是0年月scada監(jiān)控系統(tǒng)服務器損壞修復后,導致運行數(shù)據(jù)不能正常存儲時間顯示不準確等問題,至今未有效解決,造成歷史數(shù)據(jù)記錄不全時間錯亂無法有效查看和分析機組真實運行情況等問題;二是監(jiān)控系統(tǒng)無聲光報警功能,無法有效發(fā)揮告警提醒作用;三是資料管理存在漏洞,未及時對風電機組設計調(diào)試運維等資料進行收集保存。二檢修管理不到位。一是定期檢修工作存在缺項漏項情況。如葉片葉尖制動盒內(nèi)彈簧套筒支架擋圈導向套導向軸等重要動作部件自投運以來未開展維護檢修工作,存在一定安全隱患。二是大功率發(fā)電機并網(wǎng)接觸器觸點燒損頻繁,0年損壞臺次,未引起足夠重視,未及時分析接觸器觸點頻繁燒損原因,也未及時采取有效治理措施。三技術(shù)監(jiān)督管理不到位。風場生產(chǎn)管理人員沒有葉片葉尖制動盒圖紙和相關(guān)維護保養(yǎng)技術(shù)要求,自投產(chǎn)以來從未進行過檢查維護,事件后排查發(fā)現(xiàn)該風電場臺風電機組只葉片葉尖制動盒內(nèi)支架存在變形情況,由于技術(shù)力量薄弱,支架變形普遍問題未在日常技術(shù)監(jiān)督工作中及時發(fā)現(xiàn)及時防范,導致故障擴大。技術(shù)監(jiān)督項目存在漏項情況,振動擺錘位置未定期進行檢查和校驗。四集團公司管理要求執(zhí)行落實不到位。風電機組剎車盤下部線纜未采取有效防火保護措施,存在機艙著火安全隱患。五防范措施及要求一立即開展整治工作。要深刻吸取事件教訓,針對本次事件暴露的問題,立即開展隱患排查和治理工作,重點排查葉尖制動盒機構(gòu)是否存在變形卡澀發(fā)電機并網(wǎng)接觸器是否存在異常風電機組頻發(fā)故障或告警信息有無及時檢查和處理,及時消除設備隱患,避免類似事件發(fā)生。二規(guī)范運行管理。盡快研究制定出個性化的安全措施,確保在運機組的安全。同時要研究修訂風電機組飛車倒塔應急預案,完善現(xiàn)場應急處置方案,開展應急演練。三加強檢修管理。進一步完善檢修規(guī)程,將葉片葉尖制動盒機構(gòu)維護檢修工作納入定期檢修項目,重點檢查支架是否變形支架與彈簧套筒是否卡澀鋼絲繩是否松動導向軸和導向套動作是否可靠等,避免定期檢修工作出現(xiàn)缺項漏項情況,并要保證檢修質(zhì)量。四加強技術(shù)監(jiān)督管理。按要求對風電機組主要傳感器,如振動超速等傳感器定期進行檢查校驗,確保各傳感器可靠動作。按要求開展葉片葉尖制動測試大功率發(fā)電機接觸器檢查試驗等工作,加強數(shù)據(jù)分析,及時發(fā)現(xiàn)并處理設備存在的隱患。五加強集團公司有關(guān)文件要求的執(zhí)行落實力度。嚴格落實集團公司隱患排查治理防止風電機組重大設備事故技術(shù)要求等文件要求。按照要求對剎車盤周圍可燃物采取有效自動消防措施,防止著火或火勢蔓延。六研究徹底解決方案。針對目前機組投運時間長發(fā)電效率低安全隱患大等現(xiàn)狀,系統(tǒng)研究整機替換徹底解決方案,加強與當?shù)仉娋W(wǎng)及設計單位溝通,積極爭取相關(guān)政策,加快推進整機替換工作。七深刻吸取教訓。各相關(guān)單位要認真組織學習本次事件通報,深刻吸取事件教訓,舉一反三,針對性開展隱患排查和治理工作,及時消除設備隱患。要充分認識目前風電機組安全形勢依然嚴峻,隱患治理工作刻不容緩,同時要避免僥幸心理,提高安全防范意識。免責聲明以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自北極星電力新聞網(wǎng),所發(fā)內(nèi)容不代表本平臺立場。全國能源信息平臺聯(lián)系電話00-0,郵箱hz@people-energy.com.cn,地址北京市朝陽區(qū)金臺西路號人民日報社舉報/反饋。鑲塊均勻分為十塊,每塊厚度mm,十塊合在一起,正好與偏航制動盤上表面吻合,如圖,每塊鑲塊上有pcs焊接工藝孔先用pcsM高強度螺栓固定在制動盤上,然后外部焊接,可保證鑲塊中間與偏航制動盤緊密結(jié)合,如圖,鑲塊四周將通過焊接焊接方式與偏航制動盤結(jié)合,焊條采用專用球墨鑄鐵焊條,焊接強度有保障

偏航制動器故障原因分析(噪音振動)
---制動器漏油,導致摩擦片摩擦系數(shù)嚴重下降
---油液與摩擦材料粉末混合在一起,堆積于摩擦片于剎車 盤之間,無法排除,導致偏航過程中噪音振動
---摩擦材料動態(tài)摩擦系數(shù)于靜態(tài)摩擦系數(shù)相差大,導致偏航過程中振動,尤其在啟動和停止過程中
---摩擦材料于剎車盤的相對硬度不合理
---摩擦材料耐磨性差,導致粉末過多,容易引起噪音
它一般修建得比較高,為的是獲得較大的和較均勻的風力,又要有足夠的強度結(jié)構(gòu)件大多由鍛造鋼板制造。
三、解決方案
項目 |
方案一 (更換全新卡鉗) |
方案二(維修) |
成本 |
基數(shù)1-1.5(僅物料) |
約1/2 基數(shù)(含安裝) |
使用壽命 |
5-6年左右 |
5年左右 |
工作量 |
需要拆卸舊卡鉗并安裝新卡鉗 |
業(yè)主只需要安排人監(jiān)控,無需提供人力操作 |
更換速度 |
需要等待新產(chǎn)品, 周期長 |
1.5-2臺風機/天 |
綜上,維修成本較更換全新卡鉗,約在1/3-1/2的成本。
四、關(guān)于我們
公司主營范圍包括:
★ 風機制動器運維
★ 風機制動器
★ 風機制動器摩擦片
★ 風機液壓系統(tǒng)零部件
★ 風機主軸剎車盤
★ 風機其他備品備件
我們的優(yōu)勢
★ 歐美多年風機制動器運維經(jīng)驗
★ 風機制動器運維覆蓋面廣(涵蓋SVENDBORG,KTR, ANTEC, SIME,等)
★ 風機制動器剎車片,活塞,剎車盤從英國ICP直接進口,保證品質(zhì)
★ 風機液壓系統(tǒng)零部件國外性價比高的進貨渠道
★ 快速高效的交貨能力
★ 制動器,液壓系統(tǒng)專業(yè)團隊
風電偏航制動片BAS75-生產(chǎn)廠家:http://www.jdzj.com/jdzjnews/k4_5486209.html