詳細參數(shù) | |||
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品牌 | 其他 | 型號 | 951A0113H01 |
冷暖類型 | 其他 | 變頻/定頻 | 其他 |
匹數(shù) | 其他 | 能效等級 | 一級 |
殺菌類型 | 其他 | 控制方式 | 微電腦式 |
顏色 | 灰白色 | 產(chǎn)地 | 山東 |
在制冷系統(tǒng)中,可能發(fā)生液爆的部位應(yīng)特別加以。這些部位有:冷凝器與貯液器之間的液體管道、高壓貯液器至膨脹閥之間的管道、兩端有截止閥的液體管道、高壓設(shè)備的液位計、氨容器之間的液體平衡管、液體分配站、低于循環(huán)貯液器出口閥至氨雙吸入端的管道、氨泵供液管道、貯液器至緊急泄氨器之間的管道及所有可能造成液爆的管道。
SNV-ST3/8FPT-3/8MPT工業(yè)制冷閥門方法
另外,使用方便是線形燃燒器的另一特點,可調(diào)節(jié)燃氣調(diào)節(jié)閥來改變熱風(fēng)溫度。漿的控制1)降低陶瓷泥漿的含水率,干燥所需熱量就少,但是含水率低的泥漿流動性又不好,流動性差霧化效果就差。為解決這一矛盾,生產(chǎn)中通常加入合適的稀釋劑(減水劑)或電解質(zhì)(如水玻璃、純堿、腐殖酸等)來調(diào)節(jié)泥漿的流動性,同時降低泥漿的含水率。筆者和廣東新明珠集團合作采用復(fù)合減水劑,泥漿水分由39.5%減至36%,球磨時間縮短了5h,每噸粉可節(jié)電16.5元,產(chǎn)量增加了18.8%,年節(jié)約成本達15多萬元。提高陶瓷泥漿溫度可有效降低泥漿粘度,改善泥漿霧化性能,防止因泥漿結(jié)晶而堵塞霧化噴嘴。所以可以利用出塔熱風(fēng)回收的余熱來預(yù)熱泥漿,這是能源循環(huán)利用的有效途徑。語噴霧干燥塔的節(jié)能除上述措施外,還可以在能源上尋找解決途徑,如開發(fā)利用新能源,控制燃燒過程等。當(dāng)然,很多還需在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)和解決。陶瓷企業(yè)本著可持續(xù)發(fā)展的目的來改善和提高噴霧干燥塔的能源利用率,才能提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。
各種閥門的開關(guān)操作是制冷系統(tǒng)操作中的主要工作。閥門的作用是控制和引導(dǎo)制冷劑在系統(tǒng)中的流量和流向,切斷和導(dǎo)通設(shè)備與設(shè)備之間或設(shè)備與外界的聯(lián)系。閥門的操作不當(dāng)會引發(fā)不安全因素或造成事故,所以閥門的操作必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,以免造成事故。冷庫閥門根據(jù)它們的主要有截止閥、膨脹閥和安全閥等。截止閥的形式有直通閥與角閥兩種。
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在節(jié)流裝置的中仍需以下:引壓管到變送器的方式應(yīng)采用水平,以減少因引壓管中積水帶來的附加誤差。加強節(jié)流裝置的排污,以減少游離水、固體粉末在孔板處的擁堵,減少因此造成對壓力的影響。加強孔板的清洗檢查,定期更換孔板,以減少因孔板被沖蝕造成的銳度、粗糙度超標(biāo)帶來的附加誤差。天然氣計量裝置參數(shù)的影響目前,廣泛使用的智能孔板流量裝置采用計算機運算,大大提高了運算準(zhǔn)確度。量一下機器兩頭的對角線,是否一致,前提是機器水平調(diào)好。根據(jù)經(jīng)驗,對角小于4毫米可以調(diào)整過來,大于4毫米就很難調(diào)好,即便調(diào)好,走板也不穩(wěn)定。遇到跑偏的機器,原則是在進板的方向看,板向哪個方向跑,就墊那個機器的腳。實際上就是把對角線人為調(diào)到一致。壓瓦機板在運行的時候跑偏是一種比較常見的狀況,那么我們應(yīng)該如何將跑偏的壓瓦機板調(diào)整回原位呢?1.壓瓦機設(shè)備水平?jīng)]有調(diào)好,可以用水平尺在機器兩頭的槽鋼找正,機器下部四個腿適當(dāng)墊一些鐵板找平。
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制冷系統(tǒng)中對有液態(tài)制冷劑的管道和設(shè)備,嚴(yán)禁同時將兩端的閥門關(guān)閉,以免因吸收外界熱量使液體產(chǎn)生體積脫脹而導(dǎo)致管道或設(shè)備爆裂氨泄漏事故。一般情況下,液爆大都在閥門處崩裂。防止液爆的正確方法是在關(guān)閉液體管閥門時先將管內(nèi)的液體抽空。在特殊情況下,液管不能抽空時,則應(yīng)只將液管一端的閥門關(guān)閉,使另一端與設(shè)備連接閥處于開啟狀態(tài),如果在壓縮機全部停止運轉(zhuǎn),則首先應(yīng)關(guān)閉貯液器的供液閥,等系統(tǒng)及液管抽空后再關(guān)閉去調(diào)節(jié)站的總供液閥。
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在使用鋸末粉碎機時,常見到經(jīng)和初次的鋸末粉碎機在試運轉(zhuǎn)中機身發(fā)生強烈振動。出現(xiàn)這種強烈振動的原因和對應(yīng)預(yù)防方法有以下幾種:裝配中錘片錯誤。錘片換面掉頭使用時,為防止轉(zhuǎn)子重量失去平衡,粉碎機內(nèi)所有的錘片必須一齊換面掉頭,否則會在運行中發(fā)生強烈振動。對應(yīng)兩組錘片重量之差超過5克。排除的方法是調(diào)整錘片重量,使相應(yīng)兩組重量之差少于5克。主軸彎曲變形。解決的辦法是校直或更換。