摘 要:某電廠百萬機組主機#6、#7 瓦曾多次發(fā)生軸振晃動現(xiàn)象,給機組的安全穩(wěn)定運行帶來一定的影響。本文分析了軸振測量的組成、原理以及常見的晃動原因,并根據(jù)分析采取了相應(yīng)的措施,取得了較好的效果。
1 概述 軸振即轉(zhuǎn)軸的徑向振動,是現(xiàn)代大型發(fā)電機組中一個非常重要的監(jiān)測參數(shù),對于機組的安全穩(wěn)定運行起著非常重要的作用。軸振 的 測 量 一 般 采 用 電 渦 流 傳 感 器 測 得。某 電 廠1000MW 機組,主機#6、#7 瓦分別是發(fā)電機汽端和勵端軸瓦。自投產(chǎn)以來,#6、#7 瓦多次發(fā)生軸振指示晃動現(xiàn)象,嚴重影響了機組的運行安全。該軸振測量系統(tǒng)由振動探頭、前置器、監(jiān)測卡件和電纜組成,其中,軸振探頭為 VM600 系列 8mm TQ402 渦流傳感器,分別安裝于#6、#7 瓦瓦座上。前置放大器安裝在環(huán)氧樹脂板上,輸出端分別為-24V 供電、COM 端和 OUT 端,屏蔽線在前置器處開路,在卡件處接地。 2 電渦流傳感器測量原理 前置器中生成的高頻震蕩電流,通過延長電纜進入探頭線圈,從而產(chǎn)生交變磁場。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)原理,當(dāng)被測金屬體靠近這個磁場時,則在該金屬表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,即電渦流。同時,該電渦流也產(chǎn)生一個與探頭線圈方向相反的交變磁場,從而使得探頭線圈的阻抗發(fā)生變化。前置放大器通過電子線路的處理,將該阻抗的變化轉(zhuǎn)化為電壓的變化進行輸出。一般情況下,該阻抗與金屬體磁導(dǎo)率、電導(dǎo)率、線圈幾何形狀、幾何尺寸、電流頻率、探頭線圈與金屬導(dǎo)體表面距離等參數(shù)有關(guān)。當(dāng)我們在使用探頭時,除了距離外,前面幾個參數(shù)都是固定的,因此,探頭阻抗就成了與距離的單值函數(shù)。另外,互感M 隨線圈與導(dǎo)體距離的增大而減小。當(dāng)距離變大時,互感變小,阻抗變大;當(dāng)距離減小時,互感變大,阻抗減小。通過以上分析,我們可以認為,如果等效阻抗發(fā)生改變,前置器輸出電壓將會發(fā)生變化,在表現(xiàn)形式上,即等效于距離發(fā)生改變。 3 影響傳感器測量因素分析 下面我們分析影響傳感器測量的一些因素。原因 1:油污影響。在現(xiàn)場檢查時我們發(fā)現(xiàn),探頭傳感器和前置放大器接插件處滲油嚴重,而且油污表面含有各種雜質(zhì),對探頭的絕緣性能產(chǎn)生了較大的影響。在某一時刻,可能會導(dǎo)致探頭的阻抗發(fā)生改變,從而使得軸振測量發(fā)生跳變。我們通過定期清擦滲油,發(fā)現(xiàn)軸振晃動的次數(shù)變少了。因此,通過以上觀察和分析,我們認為傳感器滲油會導(dǎo)致軸振測量發(fā)生變化。 原因 2:導(dǎo)致軸振晃動的原因還有可能是軸電壓影響。軸電壓是指由于發(fā)電機磁場不對稱,發(fā)電機大軸被磁化,靜電充電等原因在發(fā)電機軸上感應(yīng)出的電壓。通過之前的分析我們知道,電渦流傳感器是通過產(chǎn)生交變磁場作用于大軸的,由于傳感器線圈及大軸的阻值都很小,在此可以忽略,即設(shè)定 R 1 =0,R 2 =0。等效電路圖如下: